2 juillet 2015
Lors des opérations de redémarrage d’un réacteur, différents tests et essais sont réalisés sur des appareils de contrôle commande ou de mesure afin de garantir la sûreté des installations. Le 2 juillet 2015, les techniciens de la centrale détectent un défaut de réglage d’un des quatre capteurs permettant de surveiller la puissance du réacteur de l’unité de production n° 3 et d’activer les protections du réacteur lorqu’il est en fonctionnement au-delà de 10% de sa puissance.
Défaut de réglage d’un capteur de mesure sur l’unité de production n° 3
Publié le 09/07/2015
Lors des opérations de redémarrage d’un réacteur, différents tests et essais sont réalisés sur des appareils de contrôle commande ou de mesure afin de garantir la sûreté des installations.
Le 2 juillet 2015, les techniciens de la centrale détectent un défaut de réglage d’un des quatre capteurs permettant de surveiller la puissance du réacteur de l’unité de production n° 3 et d’activer les protections du réacteur lorqu’il est en fonctionnement au-delà de 10% de sa puissance.
Dès la détection de cet écart, les techniciens ont requalifié les paramètres de ce matériel et vérifié également la bonne qualification de l’ensemble des autres capteurs de protection du réacteur.
Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations, ni sur l’environnement : les trois autres capteurs sont restés disponibles.
Par ailleurs, les autres dispositifs de protection du réacteur sont restés fonctionnels.
Cet événement a été déclaré par la direction de la centrale de Paluel à l’Autorité de sûreté nucléaire le 8 juillet 2015 au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7, en raison de sa détection tardive ce qui constitue un écart aux règles d’exploitation.
Détection tardive de la non-conformité des paramètres d’un capteur de pression du groupe turbo alternateur
16/07/2015
Centrale nucléaire de Paluel - Réacteurs de 1300 MWe - EDF
Le 9 juillet 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive du paramétrage incorrect d’un capteur de pression nécessaire au fonctionnement d’un dispositif de protection du réacteur, qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE).
Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.
Le 26 mai 2015, dans le cadre d’essais périodiques, EDF a réalisé une évaluation de la puissance thermique dégagée par le cœur du réacteur. Au vu du résultat obtenu, EDF a modifié le paramétrage de l’un des capteurs de pression du groupe turbo-alternateur.
Le 24 juin 2015, EDF a réalisé de nouveau cette évaluation et a identifié une non-conformité du système de collecte des données. EDF a corrigé cette non-conformité le jour même et a conduit une analyse pour déterminer les paramètres à contrôler en conséquence. La vérification du capteur dont le réglage avait été modifié le 26 mai 2015 a été réalisée le 2 juillet 2015 et a montré que le paramétrage de ce capteur était incorrect. Cette situation a conduit EDF à considérer que les règles générales d’exploitation (RGE) n’avaient pas été respectées depuis le 26 mai 2015. Cet écart aux RGE a ainsi été détecté tardivement.
Les capteurs de pression du groupe turbo-alternateur permettent le suivi de la pression dans la turbine et contribuent au fonctionnement du système de protection destiné à déclencher l’arrêt automatique du réacteur si cette pression dérive.
Malgré l’indisponibilité du capteur concerné, d’autres capteurs de mesure auraient permis de détecter une dérive de la pression et le déclenchement consécutif de l’arrêt automatique du réacteur.
Dès la détection de l’écart, EDF a immédiatement remis en conformité le capteur concerné.
Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.